[040] 空压机机体裂统的修复 1.维修部位 1台100m3的TL-100/8L式空压机,机体观察窗下侧出现一条长200mm的裂缝。 2.维修方案及胶粘剂的选择 采用粘接与机械加固相结合的方法修复,即采用3根波浪键来增加粘接处的强度。由于空压机在运行中震动大,所以应选择抗震性好且耐油的胶粘剂。本维修方案选择厂3种胶粘剂用于不同部位的粘接,其配方(质量分)分别如下: 原料名称 配方1 配方2 配方3 101聚氛酯胶甲组分 100 10l聚氨酯胶乙组分 50 E-44环氧树脂 100 100 650#聚酰胺树脂 110 502胶 3 邻苯二甲酸二丁酯 10 丙酮 20 还原铁粉 适量 三乙烯四胺 11 3.粘接前准备 ① 打止裂孔 除去裂缝处内外侧旧漆,暴露机体;在裂缝两端头钻的mm孔,并套丝; ② 波浪键及槽的加工 从距裂缝两端各25mm起等距离加工3个波浪键槽,并相应地加工3根波浪键)。 4.粘接工艺 ① 表面处理 用汽油及清洗液反复清洗去油,再用丙酮冲洗裂缝,并擦拭洁净、晾干; ② 配胶 按上述配方分别将配方1、2、3调配均匀并立即使用; ③ 粘接 a.用配方2胶粘剂涂丁M8沉头螺丝堵表面及裂缝两端头的止裂孔中,并将螺丝堵拧入;用配方l胶粘剂均匀滴渗于裂缝中,每0.5h滴渗1次,共滴渗6-8次,然后用丙酮擦去裂缝周围的残胶;b.用配方2胶粘剂均匀涂抹于波浪槽孔及波浪键被粘面上,把键嵌入槽内;c.用配方3胶粘剂友修补处内外侧各R占3层100nlm×300mm玻璃布,按1层胶1层玻璃布的方式粘贴,在最外层玻璃布上涂刷胶液; ④ 固化 室温固化48h,或100℃固化2h。 ⑤ 后处理 用砂布将粘接处表面打磨平整,并刷油漆保护。 5.效果 修复后已运行4年多,至今情况良好。
[041] 立式减速机体的粘接修复 1.维修部位 1台铜熔炼炉回转机构减速机在生产中撞坏,造成机壳一侧底部裂缝,一侧上部被掐穿成此0-100mm的孔洞。 2.维修方案及胶粘剂的选择 由于机壳大,铸铁可焊性差,故采用粘接修复。可选用粘接强度较高的环氧胶粘剂,参考配方(质量分)如下: 原料名称 配方1 配方2 E-44环氧树脂 100 100 650#聚酰胺树脂 100 邻苯二甲酸二丁酯 10 丙酮 20 三乙烯四胺 11 石英粉 120 玻璃纤维 适量 3.表面处理 ① 清除旧漆,暴露机体,并用扁铲除去原有焊块,用砂轮把裂缝业加工成45。V形坡口; ② 除锈去污,并用汽油清洗干净,最后用丙酮、四氯化碳各擦几遍,晾干。 4.粘补工艺 ① 孔洞的修复 用配方2胶粘剂在洞内侧铺贴3层玻璃布,玻璃布面积第1层直径大于孔洞直径4-5cm,第2层、第3层各分别大于前一层4-5cm。待玻璃布室温固化24h后;放倒机体,洞面向上,往孔洞处填满配方1胶粘剂,并震实抹平,室温固化24h后再于其上用前法加贴3层玻璃布,并修平刷漆; ② 裂缝的修复 用配方1胶粘剂填补于裂缝V形坡口中,室温固化24h后用挫71修平,然后在内外侧用配方2胶粘剂加贴3层玻璃布,一昼夜后即可磨平刷漆。 5.效果 修复工期短,使设备很快地投入了生产。
[042] 排风机腐蚀穿孔的修复 1.维修部位 1台JF51-2型矿用排风机由于受生产过程中磷酸盐蒸汽的腐蚀,其外壳腐蚀穿孔而积达50%以上,风板因腐蚀全部脱落,电机外壳也受到严重腐蚀。 2.维修方案及胶粘剂的选择 由于用其他方法已无法修复,故采用粘接技术进行修复。根据风机使用时需耐70-90℃的温度、化学腐蚀及机械震动等条件,确定下列3种胶粘剂配方(质量分)。 原料名称 配方1 配方2 配方3 (结构胶) (耐温胶) (耐化学腐蚀胶) E-44环氧树脂 100 100 650#聚酰脏树脂 110 氨催化剂酚醛树脂 30 100* 邻苯二甲酸二丁酯 7 5 玻璃纤维 适量 无水乙醇 100 三乙烯四胺 11 酞青蓝 适量 *氨催化剂酚酯树脂用量以树脂纯员计。
3.表面处理 清除表面凝结的磷酸盐块,并进行喷砂处理,使基体表面干净、粗化,再用丙酮擦洗干净,晾干,然后涂刷1层树脂保护涂料以防再锈。 4.粘接工艺 ① 用2mm厚钢板按原风板规格加工一新风板,并除锈活化; ② 用配方1胶粘剂将加工的风板粘贴于原风板的部位上,室温固化24h,或80℃固化4h; ③ 用同样方法对机壳进行粘贴修补; ④ 为了增加整体强度和防腐性,用配方2胶粘剂在风机外壳、风板和电机外壳上均匀地铺贴二层玻璃布(一层玻璃布,一层胶),室温固化24h后以配方3胶粘剂作涂料,对风机全部外表涂刷3遍,每遍涂料涂刷后,在80℃下固化6h。 5.效果 风机经修复后,即投入正常使用,至目前为止已正常运行2年。
[043] 柴油机箱体的修复 1.维修部位 柴油机箱体上有一长20cm的裂缝。 2.维修方案及胶粘剂的选择 采用无机粘接与机械加固相结合的方法修复。选用CPS氧化铜无机胶。 3.粘接前准备 ① 在裂缝处铣削0.5-1.5mm深的槽,槽的宽度为裂缝宽度的3-4倍; ② 按槽的形状,用钢板加工一加强键(粘接面应有一定的粗糙度),并与箱体配做4个M8的螺孔。 4.粘接工艺 ① 表面处理 用丙酮擦洗铣削槽和加强键粘接面,晾干; ② 配胶 按说明书要求配比调配CPS氧化铜无机胶; ③ 粘接 分别在槽、键粘接面及螺孔内涂抹一层胶液,嵌入加强键,拧紧螺钉即可; ④ 固化 按规定条件固化,或80℃固化26后再经140℃固化lh。 5.效果经几年的使用,情况良好。
[044] 浓浆泵底座裂块的修复 1.维修部位 1台I-IB型浓浆泵,底座是质量为300kg的铸件,由于搬运中跌落,致使底座一角摔成2个裂块。 2.维修方案及胶粘剂的选择 采用粘接与机械加固相结合的方案修复。选用HY-914胶粘剂。 3.粘接工艺 ① 准备将裂块l与底座先配钻出2个安装M8内六角螺钉的台阶孔和螺纹孔,在底座上攻丝; ② 表面处理 用砂布打磨粘接,用丙酮擦洗干净、晾干; ③ 配胶 按规定比例将HY-914胶调配均匀; ④ 粘接 在两裂块断面及底座断面涂抹—层胶液后,将裂块粘合于底座原位,并用内六角 螺钉紧固; ⑤ 固化 室温固化24h。 4.效果 节省了维修费用和时间。
[045] 空压机铸铁水冷劫 1.维修部位 1台型号为ZL2-10/8-1的复动水冷式空压机,由于长年高负荷运转,致使冷却壁裂缝漏水,无法使用。 2.维修方案及胶粘剂的选择 采用多种胶粘剂复合粘接修复。选用的胶粘剂有:铁锚352厌氧胶、CPS氧化铜无机胶、XH-11环氧胶和lG-31密封胶。 3.粘接工艺 ① 确定裂缝处 将冷却壁加热至60℃左右,向其表面倾倒适量丙酮溶剂,无裂缝表面因溶剂很快挥发掉而呈干爽状,而裂缝处因溶剂渗入缝中而呈现出一条裂缝线,用粉笔标出此线; ② 表面处理 用清洗剂(丙酮等)将裂缝处擦洗干净,晾干; ③ 配胶 按规定比例分别将CPS氧化铜胶及XH-11胶的两组分调配均匀,现配现用; ④ 粘接 向裂缝内注入铁锚352厌氧胶,并擦去溢出缝外的胶液;在壁内侧涂上调好的CPS氧化铜无机胶,裂缝处粘接一块薄铁板并用木楔压紧;壁外侧涂环氧胶,并铺粘3层玻璃纤维布(一层胶一层布)。在轴孔部位的裂缝处涂胶相当困难,胶层不许影响轴的运行,可采用先扩孔切削,再加工壁厚3mm的套筒嵌入轴孔,孔与套之间涂1G-31密封胶的方法修复; ⑤ 固化 60-80℃保温4h后,再于110℃保温1h即可。 4.效果 经水压测试,裂缝处不再漏水。
[046] J300型减速器箱盖破损的修复 1.维修部位 1台20t·h-1锅炉在中修拆卸炉排传动减速器(J300)时,因吊装不慎,箱盖轴承孔的边缘被 撞下2块50mm×10mm的碎块。 2.维修方案及胶粘剂的选择 可选用粘接强度较高的环氧胶粘接修复,例如XH-11、HY-914、JGN-1等环氧胶。 3.粘接工艺 ① 表面处理 将箱盖、碎块的断裂面用挫刀挫至无尖状粒子但尚有一定粗糙度,再用砂纸、毛刷去除断面中的磨粒;用汽油将各断裂面以及轴承闷盖上的油垢洗净,再用丙酮刷洗2遍,烘干; ② 配胶 按说明书要求及配比调配环氧胶; ③ 粘接 用刮刀在碎块、箱盖的断裂面均匀涂胶后,将碎块补在箱盖缺陷处,加压贴合。将洗净 的轴承闷盖边缘涂一荡层40#机油(起隔离作用,以免胶液粘住),然后嵌入箱盖的盖槽内,作粘接碎块时定位用; ④ 固化 室温固化24h; ⑤ 后加工 取下轴承闷盖,用细牙挫修整粘接面至达到要求的精度。 4.效果 修复只用了2天时间,确保了锅炉中修进度,同时节约了维修费。
[047] 100吨冲床床身断裂的修复 1.维修部位 1台100吨冲床由于操作不当造成床身断为两截。 2.维修方案及胶粘剂的选择 根据对冲床工作时的受力分析,决定采用粘接与机械加固相结合的方式修复,即在两断面处钻孔后粘入销轴。可选用粘接强度高、韧性好的环氧结构胶,如:HY-914、JGN-1、XH-11、DG-2等。 3.粘接前准备 在两断面上分别钻出6个直径为80mm,深度为150mm的孔;同时加工6个材质为40Cr(经调质热处理)的80mm×300mm的销轴。轴、孔配合间隙为0.35-0.45mm之间,而且在轴、孔表面用60。尖刀按吃刀深度0.5mm,走刀量1mm·r-1车出粗刀花。 4.粘接工艺 ① 表面处理 将断面处修整恢复原位,合拢后两断面间缝隙应小于0.5mm。用汽油清洗断裂面、销孔及销轴上的油污,再用丙酮等溶剂擦洗干净,然后用4块1.5kW远红外板将粘接处加热至40℃左右; ② 配胶 按规定比例将环氧胶两组分在一厂口容器中调配均匀; ③ 粘接 将胶液均匀涂抹于两断裂面及销孔内,同时在销轴上也薄薄涂一层胶液,然后把销轴插入销孔内,将上、下两半截床身粘合即可; ④ 固化 室温固化24h,或按说明书要求加热固化。 5.效果 该修复方法简单、快速、经济、可靠。
[048] 打印机排楼断裂的修复 1.维修部位 某印刷厂1台ZD-201型铸字机排楼尾部发生断裂,断裂面积为3cm2。 2.维修方案及胶粘剂的选择 由于采用焊接会破坏精度、变形,而更换整个部件价格又高,故[选用以粘接为主,外加钢板铆接的方法修复。因铸字机排楼工作时承受的负荷较大,故应选用高强度、耐磨结构胶,如AR-5耐磨胶,CH-31胶、JW-1胶。 3.粘接工艺 ① 加强板制备 按破损面积适量扩大加工一铁质加强板,与排楼配合在四周钻适量螺孔,并配备相应的螺钉; ② 表面处理 用粗砂布打磨粗化破损面及加强板表面,并用丙酮擦洗干净,晾干; ③ 配胶 将胶粘剂两组分按规定比例调配均匀; ④ 粘合 先在排楼两破损面上分别涂抹一层胶液,使之粘合,然后将涂有胶液的加强板粘贴于外部,用涂有胶液的螺钉紧固; ⑤ 固化室温固化24-48h,或100℃固化3h。 4.效果 经2年使用,平均每天开机8h,粘接件完好无损。
[049] 湿碾机断裂轮盘的修复 1.维修部位 1台S-111湿碾机的轮盘,因操作失误断裂成2块。轮盘材质为铸铁,直径2.8m,重约5t。 2.维修方案及胶粘剂的选择 通过计算可知,与轮盘相配合的传动轴(φ140mm)的扭矩力约为15t,只采用粘接方法不能使断裂处承受启动时的冲击载荷,需另辅之机械加固。选用拉伸强度大于30MPa的结构胶,如:J-32高强度胶(黑龙江省 石油化学研究所),TS811高强度结构胶(北京市天山新材料技术公司)。 3.粘接前准备 ① 按轮盘锥形凸台外圆的尺寸和形状,加工1个与之相配合的钢质外直内锥的加固套; ② 通过加固套的外圆钻7个均匀分布的M12螺孔到轮盘的凸台,沿传动轴孔两侧的断面中间位置各钻一个g614mm的定位销子孔; ③ 配备相应的螺钉和销子。 4.粘接工艺 ① 表面处理 用毛刷蘸丙酮将经过修整的轮盘断裂面清洗干净,晾干;用砂布打磨凸台外圆锥面和加固套的内锥面,使之露出新鲜的表面,再用丙酮擦净,晾干; ② 配胶 按规定比例将胶粘剂2组分调配均匀; ③ 粘接 在电热吹风下,将调配好的胶液分别涂抹于各粘接面及螺孔、销孔内,然后依次粘接对合 断裂块、加固套及定位销,最后按序紧固各螺钉; ④ 检测 清除内孔断裂处挤出的余胶,用丙酮擦拭干净。用量具检验内孔的精度,当调整达到精度要求后,可将传动轴打上脱模剂(如润滑脂)装入孔内; ⑤ 固化 按规定条件固化。 5.粘接加固后的受力估算 轮盘凸台的断裂面积为150cm2,按胶粘剂粘接强度为15MPa计算,断裂粘接面的承载负荷约为22.5t,7个M12的螺钉沿圆周均布,加之2个5614的销子作定位加固,查表计算承载负荷约为35t,三者之和为58t左右,是正常工作载荷15t的3-4倍,故粘接件完全能承受启动时的冲击载荷。 6.效果 装机运转已两年半,加固的接头丝毫末损。
[050] 齿轮箱破裂的修复 1.维修部位 某机床设备上的齿轮箱一角发生破裂; 2.维修方案及胶粘剂的选择 采用J-39双组分丙烯酸酯胶粘剂(黑龙江省石油化学研究所)粘接修复,工艺十分简单。 3.粘接工艺 ① 表面处理 用砂布订磨粘接酉至露小金属光滑府,用丙酮擦洗干净,晾干, ② 配胶 按质量比(或体积比)为1:1将J-39胶的两组分称量六于一厂口容器判帧一个方向快速搅拌均匀; ③ 粘接 将调好的胶液分别迅速涂布于两粘接面上,然后粘合压紧; ④ 固化 室温固化30min,刮去表面溢胶即可。 4.效果 在1-2h内,仅花费10多元就将齿轮箱修复好。
[051] 车床进给箱体破损的修复 1.维修部位 1台CQ61100车床的进给箱体发生断裂。该箱体为铸铁件,体积大,A、B 孔内装滚动轴承,尺寸及形状都有严格要求。A孔轴与挂轮箱轴相连,承载负荷大。断裂后上部与下部错开5mm,裂缝穿过A、B孔中心,缝宽10mm。 2.维修方案及胶粘剂的选择 因焊接难以恢复箱体原有的精度和强度,故选用YW-1胶进行粘接和机械加固修复。 3.粘接前准备 ① 修整断裂面,使A、B两孔恢复到原来的尺寸力J形状,然所列格休两侧用夹板夹紧; ② 在C处钻1个φ5止裂孔; ③ 在箱体上沿裂缝方向加工扣合槽; ④ 按尺寸,加工钢质扣合键,键、槽的单边配合间隙为0.2-0.3mm。 4.粘接工艺 ① 表面处理 用丙酮清洗扣合键及槽,箱体裂缝内用注射器注入丙酮清洗,然后用红外线灯烘干; ② 配胶 按规定比例在一铜板上将YW-1胶的2组分调配成稀糊状; ③ 粘接 在A、B两孔中分别装上滚动轴承,拧紧夹板螺帽,夹紧力的大小以孔中轴承可转动自如为准。将调好的胶液迅速涂抹于各粘接面及裂缝内,将扣合键粘入扣合槽中并适当挤压,擦去溢出的余胶; ④ 固化 按规定条件加温固化,或先在箱体下部用1个红外线灯烘烤1h,然后再在箱体上部增加1个红外线灯,烘烤3h即可。 5.效果 经半年的使用,运转正常。
[052] 变速器箱体破裂的修复 1.维修部位 1台CZ80型内燃机车主变速箱在运行中与车体基座连接的固定支耳发生断裂,造成箱体拉裂。主裂纹长达240mm,与箱体固定支耳平行,其他裂纹向轴承孔延伸。箱体为铸铁件,壁厚15mm。 2.维修方案及胶粘剂的选择 采用机械加固与粘接并用的方法修复。使用的胶粘剂有:乐泰290胶、乐泰326胶、乐泰262胶及乐泰促进剂7649。 3.粘接工艺 ① 在裂纹两端钻φ6mm止裂孔,并加工配合间隙为0.05-0.08mm的止裂孔销; ② 加工内、外加强板各1块(内板尺寸:360mm×200mm×10mm,外板尺寸:360mm×200mm×15mm),在外板上焊箱体固定支耳,与箱体配合钻紧团用螺孔若干个; ③ 先用砂纸打磨箱体内外粘接加固表面,再用乐泰755清洗剂清洗所有粘接物; ④ 用乐泰290胶均匀涂抹裂纹及止裂孔处,装入涂有乐泰290胶的止裂销; ⑤ 在箱体粘接加旧区内外表面喷徐乐泰促进剂7649,在加强板上涂刷乐泰结构胶326,然后将加强板粘贴于箱体内外面,并用涂有螺纹锁固胶262的螺栓紧固; ⑥ 固化 室温固化24h。 4.效果 粘接效果良好并节约维修费用10万余元。
[053] 断裂曲轴磨床的修复 1.维修部位 1台曲轴磨床从4m多高的空中摔到地面,床身断为两截。磨床的材质为铸铁。 2.维修方案及胶粘剂的选择 采用机械加固与粘接柏结合的方案修复。选用粘接强度较高的JC-311胶及乐泰262螺纹锁固胶。 3.粘接前准备 ① 用砂轮切掉断裂处的塑性变形部分。当切掉的面积较大时,为增加断痕的接触面积,可在断痕两面涂上张丹。研磨掉突出的塑变点,使整条裂缝严密吻合; ② 截取2根比床身长100mm的φ22圆钢,在每根圆钢两端各攻长80mm的M22螺纹; ③ 取2块厚16mm的钢板,按长宽各比床身两端下方孔大20mm的尺寸制作两端紧固夹板,在2块钢板上各钻2个φ24孔,孔中心即纵向尺寸的中心; ④ 按所示,制作2块尺寸为250mm×200mm×16mm的两侧加强钢板,在钢板四角分别钻4个φ13孔。 4.粘接工艺 ① 用汽油将断裂处的残油、张丹等清洗干净,再用丙酮等溶剂清洗干净,晾干。 ② 配胶 将JC-311胶按甲乙组分1:1的质量比调配均匀。 ③ 在4个断面上均匀涂抹一层胶液后,将两半截床身合拢,用直线尺校正两截床身的导轨在一个垂直平面内;然后把攻好M22螺纹的2根圆钢分别插入床身下端的两个方孔内,并在床身两端各套上备好的夹板;最 后在M22螺纹处涂抹乐泰262螺纹锁固胶,用4个M22螺母拧紧。 ④ 在床身断裂处两侧各钻攻4个M12孔,两孔水平中心距大于两侧加强板上钻孔(φ13)水平中心距0.2mm,垂直孔距不变。 ⑤ 用抛光砂轮将床身两侧钻孔处的平面磨光,其尺寸略大于:两侧加强钢板尺寸,同时将两块加强板上设有鱼眼坑的一面也进行抛光处理,然后用丙酮清洗所有粘接面,晾干。 ⑥ 分别在床身和加强板的粘接面上涂抹.JC-311胶液,然后将钢板粘贴于床身两侧,每侧用4个M12沉头螺钉拧紧。靠0.2mm的中心差距再次将断裂床身拉紧,增加了粘接强度。 ⑦ 将床身冷却水槽裂纹处用抛光砂轮磨)长,并用丙酮清洗干净,晾干;然后沿裂缝涂JC-311胶,将胶液用力压入裂缝。在经盐酸水浸泡5min且用自来水清洗、晾干的玻璃布表面涂刷一层JC-311胶,贴 于裂缝处,再于玻璃布上及裂缝周围涂胶,与先涂的胶液连为一体。 ⑧ 固化 室温(25℃)固化24h。 5.效果 仅花费200余元就将曲轴磨床修复好,经8年使用,末出现任何变形开裂现象,预计仍可继续使用10年以上。
[054] 水泵破裂的修复 1.维修部位 某水泥船上的1台水泵,因长年累月抽酸性水,被腐蚀、冲击至漏水。漏水处有5条小裂纹,且在泵壁的垂直部位。 2.维修方案及胶粘剂的选择 , 由于火电焊修补易产生新的裂纹,故采用粘接法修复。选用的胶粘剂有2种:(Y-280厌氧胶(广州粘合剂化工厂)、环氧胶(自制)。自制环氧胶的配方(质量分)如下。 环氧树脂E-44 100 三乙烯四胺 7 聚硫橡胶JLY—121 10 DMP-30 2 辉绿岩粉(200目) 20 2-乙基-4-甲基眯锉 1 651聚酰胺 30 KH-550偶联剂 1.5 3.粘接工艺 ① 表面处理 用砂布打磨腐蚀表面,直至露出金属光泽,再用丙酮清洗干净,晾干。 ② 配胶 按上述配方将环氧胶调配均匀。 ③ 粘接 先在裂纹处涂刷GY-280厌氧胶,并用吹风机把胶液吹进垂直泵壁的裂纹内;再用力将环氧胶涂抹于水泵粘接表面上(为漏水面积的3倍),贴上一层经过热处理的玻璃布,稍施压力后,于布上再均匀涂一层环氧胶。 ④ 固化 室温固化4h后,再用红外线灯泡加热(80℃)2h。 4.效果 修补好的水泵已连续运转半年多,一直无漏水现象。 [055] 弯板机下模冲裂修复 1.维修部位 1台PPCBl50/30弯板机,因操作失误将下模冲裂,下模总长2500mm。 2.维修方案及胶粘剂的选择 由于冲裂段的面积较小,且工作时受力不是批,故可选用粘接修复。下模受力大,要求胶粘剂粘接强度高;断裂处的缝隙为1.5mm,要求胶粘剂有适当的粘度,经选择,乐泰680胶符合要求。 3.粘接工艺 ① 表面处理 用不带针头的医用针管吸入丙酮,将裂缝内清洗干净,并用电吹风吹干。 ② 粘接 用针管抽取胶液,迅速推入裂缝内(否则胶液在针管内因绝氧而固化),将下模转90。使断裂面在下方,放置在下模座上,并在断裂段下方垫一形状似断裂尺寸的厚纸板,以便加压固化时断裂处局部承力复位,并防止胶液流失误粘模座,紧固下模定位螺栓,启动设备让上模加压。 ③ 固化 室温24h后起模、检验。 4.效果 仅花费几十元,历时2天即投入使用。
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